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水泥窯濕法脫硫五個常見問題的解決方案

水泥窯濕法脫硫沿用火電廠石灰石-石膏法脫硫技術脫硫劑采用增濕塔或余熱鍋爐灰降低了運行成本。水泥窯濕法脫硫技術是沿用火電廠石灰石-石膏法脫硫技術水泥窯濕法脫硫可利用水泥熟料企業生產過程中的增濕塔或余熱鍋爐灰作為脫硫劑可降低成本水泥窯濕法脫硫技術目前已有部分水泥廠正式投產使用。脫硫過程:增濕塔或余熱鍋爐灰制成漿液后輸送到吸收塔;吸收塔內漿液經循環泵送到噴淋裝置噴淋;煙氣在吸收塔中與噴淋的石灰石漿液接觸除掉煙氣中的SO2脫硫后的凈煙氣經除霧器除去液滴后進入煙囪排放;吸收塔內吸收SO2后生成的亞硫酸鈣經氧化處理生成硫酸鈣從吸收塔內排出的硫酸鈣經旋流分離(濃縮)、真空脫水后回收利用。

  下面介紹下水泥窯濕法脫硫常見問題的解決方案。


  一、漿液制備故障

  漿液制備是水泥窯濕法脫硫技術關鍵的一步制漿不及時或制漿出現故障將影響煙氣中SO2的脫除。水泥窯濕法脫硫制漿故障一般是從拉鏈機無法取到增濕塔或余熱鍋爐灰導致沒有足夠的窯灰進行制漿。漿液制備不及時會造成脫硫塔內漿液PH下降漿液無法實現吸收反應脫硫導致煙囪SO2排放超標。因此單獨設增濕塔或余熱鍋爐灰倉可解決脫硫劑供應不足的問題。


  二、漿液中毒

  水泥窯漿液中毒可能有以下原因:

  1)吸收塔的煙氣含硫量突變造成吸收塔內反應加劇CaCO3含量減少pH值下降為保證脫硫效率要增加增濕塔或余熱鍋爐灰供漿量以提高吸收塔的pH 值但由于反應加劇吸收塔漿液中的亞硫酸鈣含量大幅增加若此時不增加氧量使亞硫酸鈣迅速反應成 CaSO4·2H2O ( 生石膏) 則由于 CaSO3·1/2H2O( 半水亞硫酸鈣) 可溶解性強先溶于水中而 CaCO3溶解較慢過飽和后形成固體沉積造成“脫硫劑盲區”。

  2)吸收塔漿液密度高沒有及時外排漿液中的 CaSO4·2H2O 飽和會抑制 CaCO3溶解反應。

  3)工藝水水質差系統中的 Cl-濃度高漿液中的 Cl-含量增加,一體式振動分析儀氯化物有抑制吸收劑的溶解。

  4)氟離子超標。漿液中的三價鋁和氟離子反應生成 AlF3和其他物質的絡合物呈粘性的絮凝狀態,測振儀附著于石灰石表面。這會導致: 封閉石灰石顆粒表面阻止其溶解降低了漿液的pH值石膏結晶困難增加了脫水的難度。

  5)廢水排放量小或無外排會導致漿液中氯離子超標影響反應效果。

  解決方案:

  水泥窯漿液中毒后漿液脫硫失效煙囪SO2排放超標。水泥窯濕法脫硫漿液中毒可通過廢水外排解決。大部分熟料生產的原料磨需要噴水維持原料磨正常運行所以將脫硫石膏漿液脫水后廢水通過泵和管道引到原料磨可有效防止漿液中毒;將脫硫石膏漿液脫水后廢水引至水泥熟料生產窯頭篦式冷卻機達到廢水外排的目的這兩種方法均可有效降低脫硫漿液Cl-超標的問題將Cl-濃度控制在20000ppm以下。


  三、脫硫漿液脫水困難

  石膏脫水困難的常見原因及解決方案:

  水泥窯濕法脫硫運行過程中由于脫硫塔內漿液中 CaSO3·1/2H2O不能充分被氧化CaSO3·1/2H2O由于石膏顆粒小粘度大難以脫水造成真空皮帶脫水機脫水困難。因此充足的氧化風量是保證石膏脫水的關鍵有些水泥窯濕法脫硫氧化風機風量設計不足導致備用氧化風機同時運行在以后的設計中氧化風機風量計算要留有足夠的安全系數。

  由于Cl-比碳酸根離子強使得Cl-易于Ca2+結合以CaCl2存在漿液中漿液中Ca2+濃度變大根據同離子效應碳酸鈣溶解被抑制不利于煙氣中SO2與漿液中Ca2+反應石膏生成困難。在脫水過程中由于Cl-堵塞了晶體中游離水的通道使石膏脫水變得困難。因此廢水外排降低Cl-濃度控制Cl-含量可解決由Cl-超標引起的石膏脫水困難。

  石膏脫水困難也有可能是因為濾布堵塞氣液分離器堵塞引起的濾布堵塞和氣液分離器堵塞會引起真空度過高石膏脫水困難。及時更換濾布和清洗氣液分離器可解決由濾布堵塞和氣液分離器堵塞引起的脫水困難。


  四、脫硫裝置防腐材料損壞

  目前運行濕法脫硫的水泥廠防腐材料的損壞多發生在吸收塔目前吸收塔多采用玻璃鱗片進行防腐處理玻璃鱗片損壞漿液在短時間將脫硫塔腐蝕穿孔造成漏漿現象。

  解決方案:

  首先脫硫塔防腐施工過程中應嚴把質量關脫硫塔不同部位采用相應特性的玻璃鱗片嚴格玻璃鱗片施工檢測;其次一旦出現玻璃鱗片脫落的情況及時修補避免漿液將脫硫塔腐蝕穿孔。


  五、石膏雨問題

  石膏雨產生的原因:

  水泥窯濕法煙氣脫硫系統中吸收塔出口凈煙氣溫度一般為45~60℃煙氣成分中固體狀態的粉塵和石膏與煙氣中液態水混合形成石膏漿液以液體狀態存在于煙氣中另外煙氣成分中還包括氣體狀態的二氧化碳(CO2)、 氮氧化物(NOX)、二氧化硫(SO2)、氧氣(O2)和汽態的水蒸汽(H2O)等。濕法煙氣脫硫系統吸收塔出口凈煙氣由于處于濕飽和狀態在流經煙道、煙囪排入大氣的過程中因溫度降低煙氣中汽態水會有所凝結液體狀態的漿液量會增加形成“白色煙羽”和“石膏雨” 現象。

  目前已投入濕法脫硫的水泥窯熟料生產線大部分出現了石膏雨現象石膏雨不僅影響廠區衛生且會對吸收塔周圍設備造成嚴重腐蝕給業主帶來了困擾經過對脫硫系統改造可有效解決石膏雨問題。

  解決方案:

  煙氣流速控制:煙氣流速是造成“石膏雨”的一個重要原因塔內煙氣流速應該綜合多方面因素合適的流速才能避免“石膏雨”。吸收塔設計煙氣流速一般為3~5m/s左右除霧器的設計流速稍高于吸收塔設計流速。吸收塔流速高煙氣中所攜帶的漿液液滴將增多除霧器的負荷增大導致“石膏雨”出現因此吸收塔的流速不能過高。控制煙囪出口煙氣流速一般不超過18m/s可有效抑制煙氣對液滴的攜帶量從而控制“石膏雨”。對于新建脫硫裝置可合理設計煙囪的出口直徑來控制煙囪出口煙氣流速。但對于已經運行的脫硫項目煙囪的出口直徑已經確定無法改變。增加煙氣出口煙囪內徑,超聲波探傷儀降低煙氣流速可減緩石膏雨的產生。

  除霧器壓差:在操作過程中除霧器壓差是一個重點關注的參數。除霧器壓差一般在100~150 Pa壓差增大會形成“石膏雨”除霧器壓差增大是因為堵塞造成的堵塞的原因有多種如:煙氣流速高、pH值高、液氣比高、煙塵等都會造成除霧器堵塞當發現除霧器堵塞首先要正確判斷堵塞的原因然后采取合理的處理措施。

  除霧器沖洗水:除霧器沖洗水是保證除霧器壓差滿足正常運行的主要手段。沖洗效果的好壞取決于沖洗水量、沖洗周期、沖洗壓力。 沖洗水量及沖洗周期與煙氣量、煙氣溫度有關煙氣量高所需沖洗水量大因此煙氣量發生變化時沖洗水量及沖洗周期應隨之調整。

  除霧器選型:平板式除霧器設計流速一般在3.5~4.5m/s左右屋脊式除霧器設計流速一般為3.8~7m/s左右屋脊式除霧器具有更寬的煙氣流速的適應范圍。煙氣通過屋脊式除霧器內葉片法線的流速小于塔內水平截面的平均流速由于流通面積增大而使得煙氣流速減小煙氣帶漿量減少。此外屋脊型除霧器的結構較平板型除霧器更穩定可以耐受的溫度較高因此吸收塔宜選用能有效減少漿液夾帶和安全性更好的屋脊式除霧器。

  較小的液氣比:液氣比(L/G)是指單位時間內吸收塔循環漿液量與吸收塔出口煙氣的體積比。脫硫系統的液氣比是保證煙氣中SO2、SO3及煙塵有效吸收的關鍵指標之一足夠的液氣比是保證脫硫效率的前提吸收塔的液氣比范圍較廣一般控制在8~25 L/Nm3液氣比不能過高太高的液氣比會使煙氣中的液滴夾帶量增多同樣會增大除霧器的負荷。因此在保證脫硫效率的前提下液氣比調整越小越好。

  PH值控制:pH值高對“石膏雨”的形成有一定的影響。正常工況下pH值應控制在5.2~5.8范圍內漿液pH值高能提高脫硫效果但高的pH值也會帶來負面的影響由于pH值高漿液中碳酸鈣濃度增大易在系統表面形成結垢若結垢形成在除霧器表面就會造成除霧器的堵塞因此漿液pH值應在設計值范圍內操作操作過程中在保證脫硫效率前提下合理調整pH值。

  漿液密度控制:一般情況漿液密度控制在1.14g/cm3所對應漿液固含量在20%左右。漿液密度高漿液的粘度會有所提高易附著在除霧器表面形成結垢因此在操作時漿液密度應控制在設計范圍內。

  煙囪:盡量使煙囪內壁光滑如果煙囪內壁較粗糙煙氣凝結水易飛濺 與煙氣混合被帶出煙囪排入大氣。如果是光滑內壁煙氣凝結水不易飛濺不易與煙氣混合被帶出煙囪排入大氣。


  水泥廠濕法脫硫技術沿用當前世界上技術最成熟、運行最可靠的石灰石-石膏脫硫工藝可以滿足目前水泥行業的環保指標要求。盡管在脫硫運行過程中存在一些缺陷但隨著脫硫技術的不斷提高可以通過設計、安裝、及運行調整等方面進行優化來保證脫硫系統的安全、穩定、高效運行。  GB4915-2013《水泥工業大氣污染物排放標準》規定2015年7月1日起現有水泥窯及窯磨一體機SO2最高允許排放濃度為200mg/Nm32014年3月1日起新建水泥窯及窯磨一體機SO2最高允許排放濃度為200mg/Nm3重點地區將根據國務院環境保護行政主管部門或省級人民政府決定執行100mg/Nm3更嚴格的標準。水泥廠SO2來自原料和燃料主要是由原料和燃料中的無機硫與有機硫氧化反應生成。目前我國許多水泥熟料生產企業SO2減排任務十分嚴峻每年SO2排污費用高達幾百萬元水泥廠煙氣脫硫迫在眉睫水泥窯濕法脫硫可有效解決窯尾煙氣SO2排放超標的問題。